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高壓制備紐莫康定B0的中試研究(三)

發(fā)布時間:2021-03-20 12:34 編輯者:余秀梅

3結果分析

3.1制備所得紐莫康定B0凍干粉質量分析

在優(yōu)化后的150mm制備條件(采用正相硅膠,V(二氯甲烷(工業(yè)))∶V(甲醇)∶V(水)=42∶9∶1,上樣量為11.4g粗品,洗脫流量為480mL/min,檢測波長分別為276,210nm)下,上樣量共980g,得到4批次紐莫康定B0凍干粉質量共343.7g,其質量情況如表5所示。

表5 4批次制備凍干粉質量

由表5知:各批次凍干粉B0質量分數(shù)均大于95%(以凍干粉1為例,其HPLC檢測如圖2所示,紐莫康定B0的色譜純度為98.58%,紐莫康定C0的色譜純度為0.04%),可用于下游合成。另外,各凍干粉C0雜質均降低至0.05%以下。周永正等以表面修飾了極性基團的硅膠親水材料進行層析,可以將關鍵雜質C0降至小于0.1%。相比,筆者開發(fā)的方法更能夠對紐莫康定B0的異構體C0進行有效去除,紐莫康定B0是合成醋酸卡泊芬凈的起始原料,因此在產品質量上,為下游合成提供了有效保證。

圖2 紐莫康定制備凍干粉HPLC圖譜

3.2制備液穩(wěn)定性分析

王欣榮等發(fā)現(xiàn)分離過程中紐莫康定穩(wěn)定性差的問題。在前期小試研究中,亦發(fā)現(xiàn)紐莫康定B0制備液常溫放置不穩(wěn)定,會有RRT1.36雜質峰出現(xiàn)。實驗以紐莫康定B0制備收集液為研究對象,在4℃冷庫(避光)的保存條件下對穩(wěn)定性進行了簡單摸索。液相檢測數(shù)據如表6所示。由表6可知:4℃避光條件下,B0制備液放置7d時,B0的HPLC色譜純度降低了0.69%,RRT0.96峰和RRT1.14峰的HPLC色譜純度基本不變;RRT1.36峰在放置9d時檢測出來;13d時,RRT0.96峰的HPLC色譜純度降低很小,紐莫康定B0的HPLC色譜純度減小了0.71%,RRT1.14峰的HPLC色譜純度增加了0.34%,RRT1.36峰的HPLC色譜純度增加至0.27%。因此,紐莫康定B0制備液在4℃避光的條件下7d內相對穩(wěn)定。在中試生產中,紐莫康定B0制備液需及時放入4℃冷庫中保存,需要7d內處理完畢。在實際中試研究中,有4℃避光冷庫作為輔助可以保證儲藏條件,制備液放置時間為影響其穩(wěn)定性的主要因素,因此實驗中沒有考察光照、溫度對制備液穩(wěn)定性的影響。

表6 紐莫康定B0制備液的穩(wěn)定性

3.3總收率分析

高壓制備紐莫康定B0的中試研究分4個亞批進行,總消耗紐莫康定B0的粗品質量980g。為了對放大規(guī)模的商業(yè)化生產提供數(shù)據支持和借鑒,需要對總收率進行計算,實驗總收率計算式為

式中:E為凍干粉i的質量;F為凍干粉的B0質量分數(shù)。

經過計算,總收率為41.32%。影響總收率的因素主要有:填料、制備方法和卡泊芬凈合成對紐莫康定B0的粗品質量需求等。為了提高總收率,可以和生產填料的廠商尋求合作,開發(fā)新型改良正相硅膠,進而繼續(xù)優(yōu)化適合其使用的色譜制備方法,優(yōu)化卡泊芬凈合成后的提純工藝。亦或,統(tǒng)籌從發(fā)酵液至卡泊芬凈整體的提取工藝,達到一個合理的平衡點,以降低其對紐莫康定B0的粗品質量要求,進而可以提高紐莫康定B0高壓制備的收率。

另外,為了提高生產的總收率和降低成本,也可以將高壓制備過程中產生的HPLC色譜純度低于95%的B0制備液進行回收利用。具體方法:將低濃度制備液經過收集、濃縮和干燥后,得到回收凍干粉(HPLC檢測如圖3所示,紐莫康定B0的色譜純度為84.30%,紐莫康定C0的色譜純度為0.65%),再次進行制備回收套用。

圖3 回收凍干粉HPLC圖譜

4結論

以二氯甲烷、甲醇和水體系制備紐莫康定B0,國內外未見具體報道。筆者以單因素實驗的方法確定了150mm高壓制備紐莫康定B0的條件:采用正相硅膠,V(二氯甲烷(工業(yè)))∶V(甲醇)∶V(水)=42∶9∶1,上樣量為11.4g粗品,洗脫流量為480mL/min,檢測波長分別為276,210nm。相比氯仿、甲醇和水體系,該制備工藝毒性小,更綠色環(huán)保。以優(yōu)化后條件,可以得到質量分數(shù)95%以上的B0干粉,能有效將B0異構體C0降至0.05%以下,為下游合成卡泊芬凈提供了更好的保證。通過對紐莫康定B0制備液穩(wěn)定性研究,制備液需及時放入4℃冷庫中保存,需要7d內處理完畢,為進一步放大生產提供了數(shù)據支持。制備工藝生產周期短、成本低,且純度高。

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